入料粒度组成对沉降过滤式离心脱水机的技术目标有很大影响,国内外设备制造厂家均以为入猜中<0.045mm粒级产率要<40%,不然不光使离心液、过滤液浓度增大,并且致使脱水产品水分过高,呈泥浆状,常常阻塞离心机排料口,致使无法正常运行。为此将煤泥弧形筛筛上的粗精煤泥直接掺入浮选泡沫中。这种做法有两个好处:①LWZ型离心机入料掺粗后,粒度组成得以改进,由表2可知<0.045mm的细泥产率为24.99%,为离心机正常作业发明了杰出的技术条件;②免除了本来专用于粗精煤泥脱水的离心机,简化了技术环节,节省了出资。
①脱水产品水分低为15.24%,它的液体稠浊率仅为5.39%,即占入料94.61%的液体已随离心液排出。
②在离心机入猜中>0.045mm粒级产率为75.01%的条件下,固体收回率达86.91%,这样的目标从技术上讲是适当满足的了。
③选煤厂脱水设备属固、液别离机械领域,根据有关的行业标准,其技术作用可从两个方面进行评定,一是脱水产品固体收回率,二是脱水产品的液体稠浊率,二者归纳目标便是脱水功率,本次测定的脱
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水功率为81.52%,如实地反映出该设备以脱水收回>0.045mm粒级为主的精煤泥的杰出的技术作用。
4.2 收回粒度
LWZ型离心机能有效地收回多大的粒度,亦是大家所重视的要点。由于过滤液是循环物料,所以该离心机的排出实际上只有脱水产品和离心液。按此核算各粒级的分配率见表5和图3。由图3可知,在分配率为50%时别离粒度为0.019mm,也就是说该粒径的煤泥分配到脱水产品或离心液中的概率均为50%。据核算>0.045mm粒级和<0.045mm粒级分配到脱水产品的概率各自为97.20%和49.19%。这表明>0.045mm粒级仅有2.80%的概率,<0.045mm粒级为50.81%的概率由离心液带着至精煤压滤机予以脱水收回。